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TH-2 型脫氫催化劑


產(chǎn)品分類:

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品特點(diǎn)

TH-2 型脫氫催化劑是湖北省化學(xué)研究院氣體凈化研究開發(fā)中心開發(fā),用于 尿素生產(chǎn)過程中CO? 原料氣脫氫,可以防止CO? 原料氣因氫氣積累引起的爆炸危 險(xiǎn)。

產(chǎn)品詳情


  TH-2 型脫氫催化劑是湖北省化學(xué)研究院氣體凈化研究開發(fā)中心開發(fā),用于尿素生產(chǎn)過程中CO? 原料氣脫氫,可以防止CO? 原料氣因氫氣積累引起的爆炸危險(xiǎn)。

       一、反應(yīng)原理

  2H?+O?=2H?O  △H=-483KJ/mol 

       2CO+O?=2CO?      △H=-566KJ/mol

二、主要理化性能

外觀

粒度
(mm)

壓碎強(qiáng)度
N/粒

堆密度
(kg/L)

組成

灰褐色球

2-3.5

≥20

0.5~0.7

Pt、Pd,特種
活性劑,Al?O?

       三、使用及裝填方法

  1、催化劑裝填

  由于催化劑載體吸濕性強(qiáng),催化劑裝填應(yīng)選擇在晴天,裝填時(shí)間應(yīng)盡量縮短。

  裝填時(shí)先在反應(yīng)器底部鋪上兩層12-14目的不銹鋼絲網(wǎng),絲網(wǎng)上再鋪少量 ¢5-10 的耐火球,耐火球上裝TH-2 型脫氫催化劑,待裝填好催化劑后,床層上 再鋪一層γ-Al?O? 小球和不銹鋼絲網(wǎng),并用算子板壓好。

  催化劑的自由落下高度不超過0.5m, 裝填催化劑時(shí)要及時(shí)鋪平,注意床層裝填的均勻性,以防止氣體形成溝流或渦流,影響脫氫效果。

  2、開車

  TH-2 型脫氫催化劑開車前先對(duì)脫氫反應(yīng)器試壓、試漏,再用氮?dú)獯祾叽呋?劑床層,除去催化劑中的粉塵,再用合格的CO? 置換,邊緩慢升壓邊升溫至進(jìn)口 溫度為200~220℃,穩(wěn)定8小時(shí)以上,然后降低入口溫度到150℃,并入生產(chǎn)系統(tǒng)。 正常運(yùn)行時(shí)根據(jù)尾氣殘氫量適當(dāng)調(diào)整入口溫度使尾氣殘氫量滿足工藝要求。

  裝置因任何情況停車后再開車,應(yīng)重新升溫至進(jìn)口溫度為200~220℃,穩(wěn)定 8小時(shí)以上,然后降低入口溫度達(dá)到使尾氣殘氫量小于10ppm 的最低溫度時(shí),再 提溫10℃運(yùn)行,為了防止催化劑長期低溫下運(yùn)行引起硫中毒,操作溫度最好高于 150℃。

  3、正常操作條件

項(xiàng) 目

總硫mg/m³

CO
mg/m3

CH?
mg/m³

CH?OH

mg/m3

(H?+CO)
/O?

空速 10?h-1

溫度

壓力 Mpa

出口H?
ppm

指標(biāo)

≤0.1

≤2000

≤200

≤300

≤0.83

≤3.0

≤150

0~25

≤50

       四、注意事項(xiàng)

  1、升溫及升壓過程要平穩(wěn)。

  2、脫氫催化劑入口氣中總硫含量小于0.1mgs/m³。

  3、CO? 原料氣中嚴(yán)禁帶油。

  4、定時(shí)分析進(jìn)出口氣中各成分的含量,特別是H?S、COS、CH?OH 和CO 的含量。 一旦發(fā)現(xiàn)總硫超標(biāo),須連續(xù)分析并采取措施降低總硫含量至合格,同時(shí)將 脫氫切出系統(tǒng)。

       五、異常情況處理

異常現(xiàn)象

原因分析

處理措施

(1)脫氫反應(yīng)器 溫差開始下降

脫氫催化劑 已開始中毒

立即切出系統(tǒng),并分析進(jìn)口原料氣中 的硫化物和CO、CH?OH、CH? 的含量 是否超標(biāo),降低它們的含量。

(2)尾氣殘氫量 大于300ml/m³

原料氣中硫  化物、CO、 CH?OH、CH4   含量超標(biāo)

①因CO超標(biāo)引起催化劑活性降低,只需 將入口溫度升至200℃后,恒溫4小時(shí) 以上,然后降溫至操作溫度。
②因硫化物、CH?OH超標(biāo)引起催化劑活性降低,需將進(jìn)口溫度升至200~220℃, 并增加進(jìn)口氧含量,操作時(shí)以脫氫反應(yīng) 器出口氣中O? ≥1.0%來控制反應(yīng)器入  口氧含量。在上述條件下,恒溫8小時(shí)以 上對(duì)催化劑床層進(jìn)行熱處理。然后降低入口溫度至175℃、出口   H2≤10ppm進(jìn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行階段。
③CH4超標(biāo)引起催化劑活性降低,降低反 應(yīng)器進(jìn)口CH? 的含量至指標(biāo)值(CH? ≤200ml/m³)

(3)升溫再降溫 后,尾氣殘氫量 仍不合格

 

再次進(jìn)行(2)中的處理措施

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